在市场竞争日趋激烈的当下,持续创新与精益管理成为企业高质量发展的核心支撑。河北中烟工业有限责任公司保定卷烟厂(以下简称“保定卷烟厂”)紧扣企业战略部署,聚焦设备维保痛点,创新打造“修旧利废降成本+实战练兵提技能”双轨模式,在设备保障与人才培育协同共进的道路上探索出特色路径,为企业高质量发展注入强劲动能。
修旧利废:激活闲置资源,筑牢降本增效“压舱石”
秉持降本增效理念,保定卷烟厂将“节约资源、循环利用”融入设备管理全过程,针对更换下线的电动阀、执行器等部件,由动力车间牵头启动全流程精细化处置工作。车间维修团队化身“备件筛选员”,对每一件废旧部件进行拆解检查,评估零件磨损程度与功能状态,将仍具备使用价值的部件筛选出来,纳入企业备件库循环复用体系,重新投入生产运行,让“闲置废品”变身“生产资源”。
这一举措成效显著,今年上半年,保定卷烟厂动力车间维修费用同比降低12%,废旧部件利用率从2%跃升至10%,不仅有效减少了新备件采购需求、缓解了企业成本压力,更让节约意识与资源优化理念深度融入员工日常。
实战练兵:创新培训,锻造设备维修“硬队伍”
电动阀运行中常面临卡堵、行程偏差、信号失灵等故障,为破解这一难题,保定卷烟厂创新培训模式,以动力车间为载体搭建“旧件拆解实战课堂”,借助厂家技术人员现场校准的契机,将退役电动阀部件作为“活教材”,开展沉浸式技能培训。
培训现场,厂家技师结合生产中的故障案例,细致演示齿轮磨损判断、控制模板故障排查、电机异常处理及行程校准等核心操作流程与技术要点。保定卷烟厂员工在“拆解中学习、研讨中深化”的互动过程中,掌握电控阀异响、信号漂移等高频故障的内在原因,在实践中积累经验、提升技能。
今年以来,保定卷烟厂已开展此类专题培训8期,员工故障诊断准确率从75%提升至90%,维修返工率下降5%,平均维修时间从4小时缩短至2.5小时,设备停机率降至1.5%,为企业生产稳定运行筑牢技术防线。
长效深化:构建创新机制,夯实高质量发展“强根基”
保定卷烟厂计划持续深化“双轨模式”创新实践,构建“123”修旧利废长效机制,推动设备管理水平迭代升级。其中,“1个核心”即以成本精益化管控为中心,制定《修旧利废操作规范》,为全流程工作提供制度遵循;“2个平台”即线上打造“智慧维保”系统,实现备件管理、故障预警数字化,线下依托创新工作室开展技术攻关,破解设备维保难点;“3级联动机制”即通过班组日清日结、车间周分析、厂部月考核,形成闭环管理体系,确保各项举措落地见效。
截至今年7月,保定卷烟厂已通过这一创新模式完成技术攻关38项,员工自主改进工具5件,还制作了设备安全操作规程、行程校准标准等教学视频,进一步丰富学习资源,推动车间整体维修水平提升。此次双轨模式创新,既是保定卷烟厂精益管理的成功探索,更实现了“激活闲置备件经济价值”与“搭建员工技能提升平台”的双赢。
下一步,河北中烟保定卷烟厂将继续以创新为引领,持续探索设备管理与人才培养的新路径,不断夯实企业高质量发展的设备保障基石,在行业发展中展现更大作为、贡献更多力量。(王少培 河北中烟保定卷烟厂供稿)